磁浮子液位計(jì)采用一用一備運(yùn)行方式 , 用于抽出軸封加熱器內(nèi)的不凝結(jié)氣體,在軸封加熱器內(nèi)形成負(fù)壓,使軸封回汽和門桿漏氣能夠進(jìn)入到軸封加熱器內(nèi)加熱凝結(jié)水 ,維持微負(fù)壓運(yùn)行 (-5kpa 左右 )。
在機(jī)組正常運(yùn)行中,其中一臺(tái)磁浮子液位計(jì)運(yùn)行,另外一臺(tái)磁浮子液位計(jì)備用,兩臺(tái)磁浮子液位計(jì)本體放水目前一直采用直排方式,即磁浮子液位計(jì)啟動(dòng)前直接排放大氣,用適當(dāng)容器接水,通過人工方式進(jìn)行操作,不僅耗時(shí)長(zhǎng),且容易對(duì)地面造成積水。由于設(shè)計(jì)不合理,兩臺(tái)磁浮子液位計(jì)進(jìn)行定期切換過程中,會(huì)出現(xiàn)備用磁浮子液位計(jì)啟動(dòng)后跳閘的故障,經(jīng)排查確定原因?yàn)轱L(fēng)機(jī)罩殼內(nèi)積水較多,造成啟動(dòng)電流過大,熱耦動(dòng)作,從而造成啟動(dòng)失敗。要想完成切換,必須破壞內(nèi)部負(fù)壓環(huán)境,將其入口擋板關(guān)閉后才能放出水,運(yùn)行操作量大,且在入口擋板不嚴(yán)密的情況下,很難將水放出。并且在機(jī)組正常運(yùn)行中,若運(yùn)行的磁浮子液位計(jì)跳閘,備用風(fēng)機(jī)聯(lián)啟后,由于內(nèi)部積水的問題,也會(huì)造成啟動(dòng)失敗,影響設(shè)備的可靠性。
優(yōu)化線路方法:
1. 在保留原來放水管的基礎(chǔ)上,新增一路持續(xù)放水管路引接至磁浮子液位計(jì)的入口管。
該方案是在磁浮子液位計(jì)底部原有的無壓放水管上引出一路放水管至風(fēng)機(jī)總?cè)肟诠?,現(xiàn)場(chǎng)布置為磁浮子液位計(jì)總?cè)肟诠艿奈恢寐愿哂陲L(fēng)機(jī)底部放水管 90mm,即存在一定的高度差,但是風(fēng)機(jī)的入口總管是微負(fù)壓(1Kpa=10.2 厘米水柱),風(fēng)機(jī)的底部放水處若有存水的話,在系統(tǒng)負(fù)壓作用下(-5Kpa),是能夠在機(jī)組運(yùn)行期間,保證備用風(fēng)機(jī)葉輪底部的疏水通過軸封加熱器內(nèi)的負(fù)壓抽凈,使風(fēng)機(jī)不積水,但在機(jī)組啟動(dòng)時(shí)進(jìn)行初次運(yùn)行磁浮子液位計(jì)還是需要將風(fēng)機(jī)內(nèi)積水進(jìn)行人工操作放盡。
2.在保留原來放水管的基礎(chǔ)上,新增放水管至軸封加熱器壓力取樣點(diǎn)處(壓力變送器 / 壓力開關(guān))。
該方案中軸封加熱器兩側(cè)的壓力取樣是一端連接著加熱器的汽側(cè),另一端連接著表計(jì),由于取樣管現(xiàn)場(chǎng)布置存在問題,取樣點(diǎn)在 5.5m 處,而變送器 / 壓力開關(guān)布置在 1m位置,壓力取樣冷凝彎管為橫向布置,且表計(jì)未設(shè)置排污口,運(yùn)行時(shí)表計(jì)處就存在積水,一直未能正確顯示軸封加熱器內(nèi)準(zhǔn)確數(shù)值。就地觀察風(fēng)機(jī)底部放水管高于壓力取樣管道70mm,所以可以新增一路放水管至壓力取樣管一次門前處,壓力取樣管道后改造成上拱形冷凝彎管,且zui高處略高于磁浮子液位計(jì)底部放水口出。在風(fēng)機(jī)停運(yùn)時(shí),由于存在高度差,罩殼內(nèi)部冷凝水可以流至軸封加熱器,當(dāng)機(jī)組啟動(dòng)風(fēng)機(jī)運(yùn)行時(shí),由于軸封加熱器汽側(cè)是負(fù)壓,風(fēng)機(jī)葉輪底部的疏水可以通過軸封加熱器內(nèi)的負(fù)壓抽凈。在此基礎(chǔ)上,由于壓力取樣管也進(jìn)行了上拱形冷凝彎管的改造,表計(jì)處不會(huì)存在積水的現(xiàn)象,能夠正確顯示數(shù)值。